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廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司蕉嶺分公司
摘要:通過對(duì)水泥生產(chǎn)旋轉(zhuǎn)設(shè)備常見故障進(jìn)行分析和處理,發(fā)現(xiàn)設(shè)備的振動(dòng)現(xiàn)象表現(xiàn)形式雖然是單一的,但對(duì)應(yīng)的故障原因往往大不相同,有些故障現(xiàn)象比較常見,但處理起來又無從下手,如果判斷失誤既浪費(fèi)人力物力,又會(huì)造成失修欠修,故障現(xiàn)象還是依舊。因此我們結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,采用狀態(tài)監(jiān)測、故障識(shí)別與預(yù)知維修新技術(shù)對(duì)故障加以甄別,快速找到故障原因和處理方法,實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理由定性向定量的全面技術(shù)轉(zhuǎn)型。本文就幾種故障類型進(jìn)行匯總。
關(guān)鍵詞:旋轉(zhuǎn)設(shè)備;振動(dòng);分析
1 案例一:A型機(jī)械松動(dòng)+動(dòng)不平衡復(fù)合型故障
1.1 設(shè)備參數(shù)和故障現(xiàn)象
我公司二期窯頭煤粉計(jì)量動(dòng)力設(shè)備選用KGV250-072型無油螺桿鼓風(fēng)機(jī),參數(shù)見表1。該風(fēng)機(jī)在試機(jī)生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)電機(jī)振動(dòng)嚴(yán)重超標(biāo),振動(dòng)速度值達(dá)到60 mm/s,譜圖中只有突出的一倍轉(zhuǎn)頻為主即2800/60-46.6 Hz。觀察發(fā)現(xiàn)電機(jī)端基座設(shè)計(jì)厚度只有4.5 mm,分析判斷此類型的故障就是A型機(jī)械松動(dòng)的顯著體現(xiàn)。
1.2 處理方法1
為此我們在檢修時(shí)改造了電機(jī)基座,將原厚度4.5 mm改造成 16 mm(見圖 1),對(duì)中完試機(jī)2800 r/min時(shí)振動(dòng)雖比之前下降了 1/2,譜圖還是一倍轉(zhuǎn)頻為主,對(duì)比國際振動(dòng)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)ISO-10816還是不理想。
1.3 處理方法2
繼續(xù)查找原因,結(jié)合2023年3月1日對(duì)中數(shù)據(jù)反映水平角度偏差 0.05,考慮聯(lián)軸器平衡較差可能是影響振動(dòng)大的原因,為此將電機(jī)和風(fēng)機(jī)聯(lián)軸器脫開后對(duì)調(diào)180°,再次對(duì)中試機(jī),振動(dòng)下降(見表2、表3)。
1.4 小結(jié)
在遇到和處理此類故障時(shí)往往分析會(huì)失之偏頗,通過現(xiàn)象和譜圖分析綜合判斷導(dǎo)致振動(dòng)大的根本原因,能快速有效地處理好設(shè)備故障,保證設(shè)備安全高效運(yùn)行。
2 案例二:動(dòng)平衡故障
2.1 故障現(xiàn)象
我公司一期入窯HGBW-HC雙驅(qū)斗式提升機(jī)在2022年5月檢修時(shí)更換了雙驅(qū)的液力耦合器和H形膠塊,開機(jī)后兩臺(tái)電機(jī)前端振動(dòng),1#機(jī)由檢修前3.5 mm/s上升至7.5 mm/s,2#機(jī)由檢修前2.3 mm/s上升至9.7 mm/s,頻譜以一倍轉(zhuǎn)頻為主即1 480/60=24.6 Hz。
2.2 處理方法
7月4日臨停檢修時(shí),核對(duì)對(duì)中正常,檢查膠塊正常,仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)電機(jī)聯(lián)軸器和液力耦合器端面都有不同數(shù)量的圓孔(見圖2),是上次檢修時(shí)更換液力耦合器破壞了原有的平衡狀態(tài)。為此對(duì)調(diào)對(duì)接部位 180°(見圖3),試機(jī) 1#機(jī)振動(dòng)由檢修前的7.5 mm/s下降至 2.2~3.5 mm/s;2#機(jī)振動(dòng)由檢修前的9.7 mm/s下降至 0.7~1.2 mm/s,說明診斷正確方法得當(dāng),并用紅漆在配合面做好標(biāo)記。
2.3 小結(jié)
一般來說,動(dòng)平衡故障大部分人會(huì)認(rèn)為只有風(fēng)機(jī)才有,實(shí)際情況卻是只要是旋轉(zhuǎn)設(shè)備都會(huì)有平衡問題,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)平衡故障約占故障總數(shù)的80%。平衡問題在制造、使用、維修不同階段都有可能出現(xiàn),只要我們在工作中認(rèn)真分析驗(yàn)證往往能收到事半功倍的效果。
3 案例三:不對(duì)中故障
3.1 故障現(xiàn)象
我公司一臺(tái)黏土B1200皮帶機(jī)通過周期監(jiān)測發(fā)現(xiàn)電機(jī)端水平方向振動(dòng)值由2.3 mm/s上升至13 mm/s,譜圖中存在突出的二倍轉(zhuǎn)頻(見圖4),結(jié)合振動(dòng)趨勢是緩慢上升的情況,分析判斷聯(lián)軸器存在不對(duì)中狀況。
3.2 處理方法
2022年1月19日例檢時(shí)重新對(duì)中,開機(jī)后振動(dòng)值下降至 1.5 mm/s,設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行(見圖5)。
3 小結(jié)
出現(xiàn)不對(duì)中時(shí)設(shè)備振動(dòng)從趨勢反映往往是由小變大,振動(dòng)波形譜圖往往更直觀明了地表現(xiàn)了它們之間的能量轉(zhuǎn)化。
來源:《水泥》2024年3期
(版權(quán)歸原作者或機(jī)構(gòu)所有)

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