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廣東塔牌集團股份有限公司蕉嶺分公司
摘要:通過對水泥生產(chǎn)旋轉(zhuǎn)設(shè)備常見故障進行分析和處理,發(fā)現(xiàn)設(shè)備的振動現(xiàn)象表現(xiàn)形式雖然是單一的,但對應(yīng)的故障原因往往大不相同,有些故障現(xiàn)象比較常見,但處理起來又無從下手,如果判斷失誤既浪費人力物力,又會造成失修欠修,故障現(xiàn)象還是依舊。因此我們結(jié)合現(xiàn)場實際情況,采用狀態(tài)監(jiān)測、故障識別與預(yù)知維修新技術(shù)對故障加以甄別,快速找到故障原因和處理方法,實現(xiàn)設(shè)備管理由定性向定量的全面技術(shù)轉(zhuǎn)型。本文就幾種故障類型進行匯總。
關(guān)鍵詞:旋轉(zhuǎn)設(shè)備;振動;分析
1 案例一:A型機械松動+動不平衡復(fù)合型故障
1.1 設(shè)備參數(shù)和故障現(xiàn)象
我公司二期窯頭煤粉計量動力設(shè)備選用KGV250-072型無油螺桿鼓風(fēng)機,參數(shù)見表1。該風(fēng)機在試機生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)電機振動嚴重超標,振動速度值達到60 mm/s,譜圖中只有突出的一倍轉(zhuǎn)頻為主即2800/60-46.6 Hz。觀察發(fā)現(xiàn)電機端基座設(shè)計厚度只有4.5 mm,分析判斷此類型的故障就是A型機械松動的顯著體現(xiàn)。
1.2 處理方法1
為此我們在檢修時改造了電機基座,將原厚度4.5 mm改造成 16 mm(見圖 1),對中完試機2800 r/min時振動雖比之前下降了 1/2,譜圖還是一倍轉(zhuǎn)頻為主,對比國際振動評判標準ISO-10816還是不理想。
1.3 處理方法2
繼續(xù)查找原因,結(jié)合2023年3月1日對中數(shù)據(jù)反映水平角度偏差 0.05,考慮聯(lián)軸器平衡較差可能是影響振動大的原因,為此將電機和風(fēng)機聯(lián)軸器脫開后對調(diào)180°,再次對中試機,振動下降(見表2、表3)。
1.4 小結(jié)
在遇到和處理此類故障時往往分析會失之偏頗,通過現(xiàn)象和譜圖分析綜合判斷導(dǎo)致振動大的根本原因,能快速有效地處理好設(shè)備故障,保證設(shè)備安全高效運行。
2 案例二:動平衡故障
2.1 故障現(xiàn)象
我公司一期入窯HGBW-HC雙驅(qū)斗式提升機在2022年5月檢修時更換了雙驅(qū)的液力耦合器和H形膠塊,開機后兩臺電機前端振動,1#機由檢修前3.5 mm/s上升至7.5 mm/s,2#機由檢修前2.3 mm/s上升至9.7 mm/s,頻譜以一倍轉(zhuǎn)頻為主即1 480/60=24.6 Hz。
2.2 處理方法
7月4日臨停檢修時,核對對中正常,檢查膠塊正常,仔細觀察發(fā)現(xiàn)電機聯(lián)軸器和液力耦合器端面都有不同數(shù)量的圓孔(見圖2),是上次檢修時更換液力耦合器破壞了原有的平衡狀態(tài)。為此對調(diào)對接部位 180°(見圖3),試機 1#機振動由檢修前的7.5 mm/s下降至 2.2~3.5 mm/s;2#機振動由檢修前的9.7 mm/s下降至 0.7~1.2 mm/s,說明診斷正確方法得當(dāng),并用紅漆在配合面做好標記。
2.3 小結(jié)
一般來說,動平衡故障大部分人會認為只有風(fēng)機才有,實際情況卻是只要是旋轉(zhuǎn)設(shè)備都會有平衡問題,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計平衡故障約占故障總數(shù)的80%。平衡問題在制造、使用、維修不同階段都有可能出現(xiàn),只要我們在工作中認真分析驗證往往能收到事半功倍的效果。
3 案例三:不對中故障
3.1 故障現(xiàn)象
我公司一臺黏土B1200皮帶機通過周期監(jiān)測發(fā)現(xiàn)電機端水平方向振動值由2.3 mm/s上升至13 mm/s,譜圖中存在突出的二倍轉(zhuǎn)頻(見圖4),結(jié)合振動趨勢是緩慢上升的情況,分析判斷聯(lián)軸器存在不對中狀況。
3.2 處理方法
2022年1月19日例檢時重新對中,開機后振動值下降至 1.5 mm/s,設(shè)備恢復(fù)正常運行(見圖5)。
3 小結(jié)
出現(xiàn)不對中時設(shè)備振動從趨勢反映往往是由小變大,振動波形譜圖往往更直觀明了地表現(xiàn)了它們之間的能量轉(zhuǎn)化。
來源:《水泥》2024年3期
(版權(quán)歸原作者或機構(gòu)所有)

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